淺談電氣軟故障的快速處理方案
我們在日常的電氣維修過程中,經常遇見一些軟故障,尤其是大系統設備,現場的限位,啟動停止按鈕,接觸器,數據總線,PLC等混合設備,相互有連鎖;這種故障很讓人頭痛,有時無從下手,在檢查故障的時候始終查不出原圖,沒人在現場的時候,頻繁出現,影響生產的正常運行。在維修人員不太熟悉的區域更是讓人煩心不已。近段時間我們單位就遇見一起軟故障,現在就把這起軟故障的處理過程寫出來,給其他一些遇見此類故障的朋友有些借鑒。
鐵廠生產線和鐵原料生產線合并了,原鐵廠生產線的設備管理人員也要去新合并的廠處理電氣故障,生產線的其中一個工序皮帶出現頻繁電機停止,有時又出現自動啟機現象,直接影響到前后連鎖的皮帶的啟停,也會出現一些人身的安全問題,皮帶停了就會出現堆料,生產單位就要花很大的力氣和人員去搬料,嚴重的是打亂了生產節奏,影響產量。已出現好多次,尤其是在半夜。讓自動化的人員去查看程序看是哪里動作了,但往往無果;后讓其在程序中做監控畫面,把所有會影響停機的環節和相關的信號全部的做出來,晚上從5點多到第二天早上7點出現了12次自動停機。打開電腦中的程序,看到有四次是現場的拉繩開關信號來了停機,其他均無顯示,檢修人員在配電柜和電腦上監控了兩個小時。沒出現任何問題,撤出監控,人沒走半個小時就有出現了停機。讓熟悉現場的電工告訴我這個系統的前后設備:這個配電室的六面配電柜,從左往右開始分別是兩個總線柜、兩個皮帶控制柜,一個是現場來的拉繩開關和控制箱來的信號柜,一個是進線柜。每條皮帶現場來的拉繩信號是通過一個220V繼電器的一個輔助觸點,控制后面的24V直流繼電器,直流繼電器的觸點進到總線柜里的模塊相應的位置。
現在可以肯定的是拉繩部分出了問題,但到底是哪個環節出了問題呢。現場的拉繩有可能被斷開,220v和24V繼電器都有可能虛接,包括線和端子排都有可能,但這些他們前期已都被排查和緊固過好多遍了。現在就是要想辦法把故障的范圍縮小。看到底是哪個環節出了狀況,讓電工找來220v帶燈繼電器一個、24V帶燈繼電器和底座;把220V帶燈繼電器插到現場來拉繩信號繼電器(原繼電器無燈)的位子,24V繼電器的常開觸點串在其線圈上,做成一個監控,監控接在總線模塊相應的端子上,用一短線短接一下常開點,繼電器就得電自保,同時燈是亮的便于觀察;這樣做的目的是分清楚到底是哪個環節出現過了狀態:如果是PLC內出現拉繩問題,這外面的兩個帶燈繼電器都不會熄滅(其實這種情況在PLC中不可能出現,除非程序有問題了,但程序有問題整個系統都不可能工作的,所以是不太可能拉繩信號是來自PLC或是總線模塊),自從接了這個監控后,大概有一個星期左右都沒出現停機的情況,當時還懷疑是不是這到模塊去的端子和線沒接好,時有時無。也以為故障被排除了;就在昨天下午4點多的時候生產單位報告皮帶又停機了,那看樣子問題沒解決呀,一看那監控的24V繼電器的燈滅了。
到現場把相關的繼電器接線,連線和端子都仔細的緊固了一遍,還是沒反應,后想了一下,把每根線都往外拽,當拽到24v電源線時,發現那線竟然是虛插在端子上,稍動一下,皮帶停了。我反復把這根線插到端子排里緊固,一拉又出來了,發現螺絲擰到底,但線依然沒加緊,后來干脆把它給換掉,再拉就沒反應,看樣子是接牢固了。后順著往下拉又有一根線是虛接的。到這為止,這個軟故障才是真正的給處理好了。這根24v線正好是到24V繼電器的電源線。
以前電工就反應過這塊的設備偶然無故停機過,一直查不出原因。回想整個過程,說起來很簡單,但處理起來卻是費工費時還沒效果。以前用繼電器監控問題設備的方法,處理過至少三起以上的非常難處理的軟故障,都非常有效。在這把它啰嗦了一大堆,就是想詳細的介紹給需要這方面經驗的朋友們,給其一點點借鑒。
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